【动态】阳极组装车间蘸石墨自动搅拌装置投用效果达预期

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27



阳极组装蘸石墨工序原理是在钢爪表面均匀涂上一层石墨,其主要作用是在磷铁环与钢爪之间形成一层介质膜,使磷铁环与钢爪在铁环压脱时容易分离。10月初,阳极组装车间自行研制的蘸石墨自动搅拌装置投入使用,有效解决了长期以来影响蘸石墨工序质量的工艺难题。

为了石墨能够均匀粘覆在钢爪表面,设计采用煤油作为溶剂按照1:3(石墨:煤油)配置成石墨液,采用压缩空气气沸搅拌。阳极组装车间蘸石墨装置自投入使用以来,存在如下问题:一是压缩空气含有一定水分,长期使用水分不断富集,导致浇铸过程中高温铁水飞溅或爆炸,严重影响浇铸质量,且对设备、安全管理存在较大风险;二是压缩空气气沸搅拌不均匀,石墨液上下层浓度差异较大,影响蘸石墨质量,从而导致钢爪粘铁环,增加下线修理费用。投产以来,车间针对这一工序难题,先后采取修改搅拌控制程序、增加干燥机等措施,效果都不理想。

今年年初,车间成立了技术攻关小组,通过“诸葛亮会议”多次讨论,决定采用机械搅拌替代压缩空气搅拌。首先是搅拌器的设计,结合现有蘸石墨盆尺寸绘制搅拌器图纸,利用边角废料加工制作,经过试验搅拌效果后确定搅拌器外形和尺寸;其次是驱动装置的选型,通过论证,采用气缸驱动压缩空气动力源接入方便、设备采购成本较低(气缸采购费用约1300元),根据行程确定气缸的型号;第三是自动控制程序开发,利用现有悬链、石墨盆程序,在不增加控制点位的情况下,通关与悬链停止器信号联锁,控制搅拌器的推出和收回。经过多次试验和调试,蘸石墨自动搅拌装置于10月初投入生产运行。

该装置投入使用后,石墨溶解和搅拌均匀性大大提高,经过一个周期的统计,可降低钢爪粘铁下线修理率1.5个百分点,每月减少人工脱铁环近800个、节约修理费用3600元,每月节约压缩空气7200立方米。机械搅拌方式很好解决了石墨液含水问题,减少浇铸过程中铁水飞溅或爆炸,大大降低了设备和安全管理风险,提高了浇铸质量。



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